面对低迷的煤炭市场,朱家河煤矿积极发挥自我挖潜的造血功能,从优化矿井生产系统,一季度通过合理布置工作面、优化工作面设计、安设无极绳绞车、缩减皮带等方面制定举措,提高了工效,节约了资金,为朱家河煤矿应对煤炭市场危机提供了有力保证。
2015年朱家河矿总体生产布局围绕一个“精”字做文章,牢固树立过“紧日子”思想,团结实干,开拓创新,采取针对性举措,集中四采生产。计划生产系统优化项目7项,前期优化工作一季度全部按时完成,可产生直接经济效益516.23万元。
在合理布置工作面方面。该矿增加工作面走向长度,提高回采率,降低万吨掘进率,降低成本。将14506工作面倾向长度由127m增加到180m,将东翼三个小面合并成两个大面,缓解生产接续压力,少掘1080米回采巷道,节约材料费78.8万元,节约人工费172.8万元,共计节约251.6万元。其中:540米锚网支护巷道,每米材料费1352元,节约材料费73万元;540米工钢支护,每米材料费107.63元,节约材料费5.8万元。1080米巷道用4.5个月,用工10800个,160元/工,节约人工费用172.8万元。
在优化工作面设计方面。该矿14506工作面与14508工作面共用一个风桥,减少岩巷工程量40m,节省掘进时间20天,人工费用9.6万元(160元/工);每米材料费1352元,共计5.4万元,总计节约15万元。
在设备优化方面,该矿在四采集中轨道巷安设一部无极绳绞车,可减少各种小绞车10台,按照无极绳绞车功率132KW计算,年节约电费4.2万元。每天减少运料人员5人,按照每人年均工资6.34万元计算,年节约人工费31.7万元,年合计节约35.9万元,同时降低了运输安全隐患,有利于现场的安全管理。同时,将四采集中运输巷的两部皮带变为一部皮带,每天减少开机人员3人,按照每人年均工资6.34万元计算,年节约人工费19.02万元,年节约电费24.6万元,年合计节约43.62万元,同时,减少了运输安全隐患。加上通风系统的优化,共产生直接经济效益516.23万元。