环保改造开工以来,单炉运行的发电成本相对提高,面对矿业公司下达的任务指标,矸石电厂没有对前期的取得成绩沾沾自喜,他们不断摸索总结,有计划、分步骤、系统性地开展优化生产系统工作,以少投入或不投入创大效果.在单炉运行的情况下,混煤耗同比下降200克/千瓦时,汽耗同比下降0.5克/千瓦时,达历史最好水平。
畅通水路降汽耗 冷却塔淋水盘是冷却循环水的重要通道 极易被水垢、灰尘堵塞,影响汽轮机的真空及汽耗。以往是将堵塞的淋水盘更换,因为更换难度大。可汽机专责吴海强却在节约方面做起了文章,他在机组运行时拿着淋水盘分布图,把600个淋水盘检查了一遍,将检查到的160个堵塞点圈出来。机组停运时和运行车间的职工一起钻进冷却塔,搭上架子用了2天时间捅开了160个堵塞点。冷却塔淋水盘的清理,降低了循环水温度提高凝汽器真空,提高了汽轮机组的经济性, 汽耗由之前的5.6kg/kw·h降至5.1kg/kw·h。
小小耙子“和稀泥” 为了环保排放达标,定时添加石灰石成了四号皮带上煤的重要工序。皮带上通常是一层煤一层石灰石,由于混合的不均匀造成SO2排放值忽高忽低。运行车间职工绞尽脑汁,想出了一个既简易又实用的好办法,在皮带头上安装了一个类似耙子的混煤器,这个小耙子把燃煤和石灰石搅拌均匀,解决了让人头疼已久的大问题。
配煤掺烧显真功 为了环保达标,今年电厂选用的是建新矿低硫煤和白水矿低热值煤掺烧方式,为了提高运行的经济性和降低SO2排放,该厂开拓性地进行“机组负荷与节能环保”经济性分析,坚持定期存煤取样化验来指导各班精确配掺,根据机组时段负荷及SO2排放值不断调整配煤、石灰石比列,并对锅炉燃烧的各项参数进行量化分析和评比,提高了燃煤的经济性,确保了锅炉燃烧稳定和SO2排放值下降。混煤耗由之前的1000克/千瓦时降至800克/千瓦时。