由800到200的跨越
——矸石电厂多措并举确保脱硫烟气排放达标
7月1日,国家执行环保排放新标准,尤其是SO2的排放标准由之前的800 mg/m³下调为200 mg/m³。这对电厂的环保工作提出了更高的要求,脱硫改造工程尚未开工,怎样用老设备保证是SO2排放达到标准,矸石电厂积极履行社会责任,遵守国家相关法规,想方设法花小钱办大事,用土办法解决大问题,确保了脱硫烟气排放达标。
优化燃烧方案 该厂组成的技术攻关小组,根据各种煤质的不同情况,在风煤的配比和燃烧调整上进行大量、多次试验,最终形成要保持在850℃最佳脱硫温度、含氧量10%以下的锅炉给风量运行方式,并根据监测指标变化随时提出调整方案。同时该厂生产科组织对脱硫在线监测系统进行升级改造,仅花费几千元将脱硫各项监视参数系统直接显示到锅炉控制室,方便锅炉值班员在线关注、监视、分析脱硫指标,及时对锅炉的床温、风量、进行优化调整,确保排放达标。
精细调整“配餐” 该厂根据烟排放量、负荷变化、煤种不同,一是多方调研选购性价比高的高钙石灰石,在原煤进入锅炉燃烧前,通过上煤系统将发热量、含硫量不同的原煤与高钙石灰石按比例精细配掺;二是在锅炉给煤机前人工添加脱硫剂,确保煤炭燃烧后的含硫量在控制范围内。
强化环保管理 该厂将环保管理纳入放到生产经营的首要位置,每天下午召开环保分析会,对当天的烟气指标排放情况进行分析总结,对出现问题及时制定整改措施,确保每天在线监测、传输数据达标。大幅提高环保设施运行、维护消缺、巡检监视三个环节的标准和要求,加大设备隐患排查治理力度,确保脱硫设备能够健康稳定的运行,有效避免因脱硫设备故障导致的排放超标。
提升“口粮”质量 老区的煤种含硫高,且硫化物主要含大颗粒中,矸石电厂改变以前将全部燃煤进行破碎的方式,对制煤系统进行改造将大于8毫米的颗粒,通过震动筛筛出,作为它用;将小于8毫米的颗粒直接送入锅炉,省去了两级破碎机,发热量可提高300大卡,一年就可节约厂用电72万度,节约设备更换、维护费用19.5万元,当煤质改变时,将溜煤筒中插板打开,两级破碎又可以恢复原来制煤系统,操作便利简单。
该厂下一步还将花费少量资金,利用废旧设备自己设计施工——炉内喷粉系统,届时可大大提高脱硫剂的使用效率和排放指标的稳定性,进一步降低硫化物排放指标。