在国家对环保政策加大执行力度上,火电厂的锅炉燃烧不可避免的成为了环保的重头戏。矸石电厂运行车间在近一年的时间里,干部、职工齐上阵投入大量精力,通过采取燃烧调整、石灰石添加以及添加电煤脱硫剂的混合运行方式的办法,使烟气排放指标明显下降,达到了国家环保标准要求。
多次尝试,改变运行方式。850℃,循环流化床锅炉的最佳脱硫温度;750℃,保证燃烧的最低点温度,这100度的温度差在外人眼中或许是一个相对而言较大的差异,但在大型锅炉的燃烧过程中,则是短短几分钟的事,稍有不慎便会出现锅炉灭炉的严重后果。该厂运行车间管理层深入生产一线和职工一起想办法、找点子,由车间一把手和锅炉专业负责人组成的技术攻关小组,根据各种煤质的不同情况,在风煤的配比和燃烧调整上进行大量、多次尝试,最终形成目前的运行方式,尤其是锅炉专业负责人每天都盯在现场,根据监测指标变化随时提出调整方案。车间还加大了对锅炉工思想教育,加强他们的责任感和安全意识,进行培训提高燃烧技能,以确保锅炉的安全运行。此外为保证脱硫达标,以往燃烧近千度的床温只能“忍痛割爱”,进行降负荷运行,降低了机组带负荷能力,但在达到环保要求上他们尽可能做到稳定运行,多发电。
新标准出台对燃烧提出更高要求。7月1日《环保法》出台后,氮氧化合物、二氧化硫以及烟尘这几项环保监测指标将进行4至7倍的下浮,氮氧化合物由原来的400降至100 mg/m³,烟尘排放量由200降低至30 mg/m³,二氧化硫的排放量由7月1日以前的800调整为200 mg/m³(陕西省的标准为50)。这对电厂的燃烧提出了更高的要求。由于煤质在不停的变化,必须眼不离盘,监视参数变化,及时进行风煤配比,并随时做好人工添加脱硫剂和石灰石的工作。夏季的高温加之锅炉外体辐射的温度,让人不能留足,在添加脱硫剂的过程中,锅炉工们却要身着厚重的工作服,头戴披肩帽,脸上扣上闷热的防尘口罩,将细如面粉的脱硫剂添加到给煤机里,往往一干就得半个多钟头。石灰石的添加和尿素溶液的调制则需要安排专人,如此一来工作强度明显加大,车间便发挥党员、干部的积极带头作用,发扬不怕脏苦累的精神,做好添加剂的运输和储备工作。
后续工作力保环保达到新要求。除了目前的运行方式外,矸石电厂为达到更高的环保要求,计划在下半年中,对锅炉除尘系统进行改造,将原来的电除尘运行升级为布袋除尘,在脱硫方面除了继续添加脱硫剂外采取湿法脱硫,对主烟道进行内部防腐处理,以增加除尘效果,并提前做好事故预想,针对各种不同情况拟定相应的应急预案,以期早日达到国家和陕西省制定的环保新标准。