今年以来,面对生产经营日趋严峻的形势压力,蒲白铁运公司紧跟当前“双保双转三增效”的形势主旋律,本着“精打细算、降低消耗、提高效益”的原则,不断创新管理,改进工作方式,加大节支降耗宣传力度,积极采纳职工节支降耗“金点子”,鼓励职工技术革新,让职工从节约一点一滴做起,积细流成江河,取得了显著成效。
工务段液压研磨钻头,每年节约费用2万元。利用废旧材料加工新产品,是该公司工务段创效益的一项重要举措。检修工麻瑞林就是该段津津乐道于变废为“宝”的技术“大拿”。目前,该公司工务段线路养护作业所采用的液压设备数量较多,每年因油门系统泄压漏油而报废的液压设备就有好多台,每购置一台新液压设备费用少则几千,多则动辄上万。麻瑞林结合自己多年来检修机械的经验,针对液压设备油门孔多处于油道内,普通油石研磨方法根本无法解决液压设备泻油现象,为了找出最适宜的研磨钻头,他整天将自己泡在一大堆设备配件中,反复进行推敲、实验,终于研制出液压设备专用研磨钻头。他根据不同液压设备的油门孔径大小,采用不同型号的焊条、研磨砂和三秒胶制作而成。该钻头不仅材料成本低廉,而且制作工艺简单,每年可为段里节省了一笔不小的费用。诸如:钢轨接头快速扳手、道岔改轨器、吊枕器、轨道改轨器、大型喷药机等,都是他利用杠杆原理,对废旧材料进行改造再加工的多项成果,他的一双巧手让大量的废旧材料、物资重回工作“岗位”。同时,还有效地降低了劳动强度、提升了线路养护质量。
机务段轮对润滑装置,减少机车旋轮次数。机车段油耗、配件的费用支出始终占于该公司材料支出的“首位”,该段材料消耗能否降低,直接影响着整个公司的材料费用“走向”。该段针对4台内燃机车轮对轮缘磨耗突出,无论是通过路局或大段专项旋修处理还是修换新轮箍。每台机车需要花费费用最少也得3万多。如何减小轮对磨耗,降低机车检修费用,该段积极组织职工进行技术攻关。通过为每台机车加装“轮对润滑装置”的方法,达到延长轮对使用周期的目的。该润滑装置主要由安装装置和碳棒润滑两部分组成,加装润滑装置之后的轮对寿命在原来的基础上可延长半年之久,有效减少了轮对与钢轨的磨耗,尤其是在曲线行进时的摩擦,每台机车可为公司节省一次中修旋轮花费约3万元左右,4台机车就能节省12万,该装置材料费用低,作用突出,革新效果显著。
所有的废旧材料在一线职工的眼里都是宝贝:废旧拉杆可以加工成零配件、废旧电池可以回收再利用、边角料加工的垫片实用、旧铁皮制作的各类信号标志经久耐用……该公司干部职工从大处着眼、小处着手,处处念好“节约经”,使全员节支降耗工作开展得扎实有序,“点点滴滴搞回收、角角落落捡材料”的良好风气在内部蔚然成风。