今年以来,建新煤化聚焦降本增效、成本管控,牢固树立“四个理念”,用“紧日子”减法,做实“好日子”加法。
优化工艺,从生产源头上减人
10月25日,在4304智能综放工作面,液压支架跟随指令循环滚动式放煤。至此,该公司创新推广的“三勤两准”智能放煤作业法工艺调试成功。
“该工艺通过在支架控制器中加载好成组放煤程序,实现第一轮跟机自动放煤、第二轮一键成组放煤作业,精细化作业大大提高了顶煤回收率。”该公司智能化采煤办公室技术员陈新说。
该公司将精益管理融入生产实际,推行“三勤两准”智能放煤工艺,实现工作面自动放煤,生产班每班也由3名放煤工减为1人巡检,人工成本每年减少约32万元。
预算管理,从材料消耗上降本
该公司抽放队从现有地埋管耗材入手,结合采煤工作面上隅角抽采管路现状,投用新型地埋管,每套可节约资金28847元,实现瓦斯从“治得快、治得好”到“治得省”转变。
“现在就是买个焊管、螺栓,也要进行预算,降低灾害治理成本,我们既要抱西瓜,也要捡芝麻。”抽放队队长王韩忠一边摁着计算器,一边感慨道。
据悉,该公司新型地埋管采用丝扣连接,仅一套地埋管就可节省焊管、花管、90度弯头等配件312个,还可以重复利用至工作面推采结束。据统计,该公司4304工作面从目前至推采结束,预计可节约27套地埋管耗材,累计节约资金77.8万元。
岗位创新,从成果转换中得利
“公司全年预计回收锚杆8000根,每根锚杆原价67元,合计费用53.6万元。咱自己动手,通过锚杆修复工艺,一年就可以节约资金48.4万元。”在该公司机修厂,技术员李金生和职工们算起了增收节支的经济账。
该公司既在“控”上下功夫,又在“挖”上做文章,通过深入开展“自主维修、修旧利废”活动,引导职工挖掘废旧物资“含金量”。
此外,该公司还制定出台《关于开展2023年全员岗位创新活动的通知》,开展创新成果评比,以经济杠杆激发职工动脑筋,得“真金”。今年以来,该公司共发明新型地埋管、皮带毛刷煤泥清扫器、锚杆修复工艺等211项小改小革,累计发放全员岗位创新资金114100元,让员工从创新创效中得利,过上“好日子”。(建新煤化:蔡成军 张美心 责任审核:王战海)